
全自动快开压滤机
高效快开式压滤机应用效果及效益分析
1、应用效果
1)脱水效率高
全自动快开压滤机不仅在滤板的设计、排列上突破了传统理念,也对煤浆压榨、吹风工序的设计进行了创新。新型材质滤板对滤布划伤、磨损机率降低。头板、尾板两端中间入料方式和向隔膜板通入气流等方法,减少了过滤时间,压榨后滤饼含水率蕊18%,脱水效果明显提高。
2)自动化程度高
KMZG450/2000-U型高效快开式压滤机各外部设备(阀门、入料泵、刮板)工序衔接全部由PLC集中控制,各部件通过传感器、接近开关及中间继电器分别与PLC控制器I/0点连接,可实现就地、自动、联机3种工作方式。外部传感器、接近开关及电磁阀线圈均由24V变压器专供,操作、检修安全可靠。高效快开式压滤机除主要电气元件选用欧姆龙产品外,液压元件均采用名牌厂家产品,互换性强且安全可靠。控制柜面板设操作屏,分参数设置、动态监控、故障报警画面,便捷人机对话。压滤机入料泵选用TZJD-100-430型渣浆泵,该泵采用副叶轮+机械密封代替传统盘根密封,具有高效、耐磨、无泄露的特点。
3)操作方便
快开式压滤机滤板两侧设计滚轮内置滚针轴承,可通过外部油嘴注油使其转动灵活,克服了传统铸铁滤板笨重、滑道摩擦大的缺陷。滤板采用分段设计,滚轮间装一定长度小链即可一次拉开多块滤板,小链长度决定拉开后滤板的间距,滤饼借助滤板惯性和拉动时的晃动实现自行脱落,缩短了卸料时间,同时避免了人工卸料易出事故的弊端。
4)处理量大
高效快开式压滤机正常工作循环时间为2025min,台处理煤泥量20一25t/h,压料效率比XMZ-750型压滤机提高4倍以上。新安装4台高效快开式隔膜压滤机代替原先5台XMZ-750型压滤机,节约设备投入费用的同时节省厂房空间,生产组织2开2备即可满足生产所需,设备维护保养更加便捷。
2、效益分析
改造拆除5套原压滤机及相关设备,安装4台全自动快开压滤机及相关设备一次性投入约2500万元。改造后因原压滤机拉梁裂缝导致的安全隐患彻底消除,设备精简至19台,比原系统减少6台(套),可缩减岗位人员4名,节省人工费用20万元/a;解决了设备故障率高、维护量大等问题,节约维检费用15万元/a;设备自动化水平提高,设备性能得到充分发挥,煤泥回收系统得以优化,循环水质量浓度由13g几降至9g几以下;同时改善了重介系统分选效果,精煤产率提高0.5%,介耗降低8%,此项创收约2500万元/a。综合计算后,选煤厂每年增加收入2535万元。
泊头市大鹏金属制品厂(http://www.btdpjs.com)生产加工设备和技术,大型油压机、数控自动切割机及数控刨板机等机械加工及工装设备,可以生产超大型、高难度、高复杂度的液压手动拉板压滤机,厢式自动压滤机,隔膜厢式压滤机,液压隔膜自动式压滤机,全自动拉板压滤机,全自动隔膜式压滤机,自动液压压滤机,快开自动压滤机,快开程控自动压滤机,程控快开隔膜压滤机,铸铁板框压滤机产品。